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循环水系统运行中存在的问题及处理

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化工设计通讯 合成氨与尿素 Ammonia and Urea 第42卷第8期 2016年8月 Chemical Engineering Design Communications 循环水系统运行中存在的问题及处理 刘宁娟 (青海盐湖股份有限公司化工分公司,青海格尔木816000) 摘要:对生产运行过程中出现的问题进行了总结分析,提出了循环水系统的优化措施,实现了尿素装置的稳定运行。 关键词:循环水;冷却器;全压式高速排气阀;封头;制约 中图分类号:TQ085.4 文献标志码:B 文章编号:1003—6490(2016)08-0003—02 The Problems Existing In The Circulating Water System Operation And Processing LiuNing-juan Abstract:The problems in the process of production run are summarized analysis,the circulating water system optimization measures are put forward,realize the stable operation ofthe urea process. Key words:circulating water:Cooler;All the pressure type high—speed exhaust valve;head;restriction 自试车以来,循环水系统运行极不稳定,严重影响了尿 素装置的稳定运行,严重制约尿素装置的稳定生产。运行过 程中因循环水问题多次引起停车事故,对尿素装置稳定生产 形成主要的制约因素。 (1)2012年试车以来,曾多次发生过循环水压力过低, 位于尿素框架七楼的4巴吸收塔塔底冷却器工艺侧的工艺介质 温度无法降低,致使该工艺液到常压吸收塔后不能将常压吸 收塔内的氨和二氧化碳吸收完全,造成低压系统超压,从而 使蒸发背压,真空度达不到工艺指标,尿素中水分含量增加, 影响到尿素产品质量。 (2)2013年12月10日,由于合成氨装置循环水用量增大, 造成尿素循环水量不足,压力过大,造成蒸发系统三台表冷 器缺循环水,蒸发系统超压(压力超过了150kPa),造成蒸发 系统无法正常运行,被迫高压减负荷,蒸发短亭。 1尿素装置l1台冷却器设备的主要作用 (3)尿素循环水进入界区流量计显示时有时无,影响对 1)工艺冷凝液冷却器:其作用是水解解吸系统处理合格  后的工艺废水进行冷却,冷却使温度降到5O℃后,送至热电厂, 消耗的考核。(4)2012年至2013年期间,由于动力车间倒泵造成回流 作为锅炉补水。  2)蒸汽冷凝液冷却器:其作用是将蒸汽冷凝液温度由8O~ 冷凝器上封头垫片及3台蒸发表冷器封头垫片损坏多达2O次,同时也多次造成高压系统减负荷,蒸发系统停车。 90 ̄C冷却到40℃,作为4巴吸收塔上段的吸收液。 2.2原因分析 3)4巴吸收塔进料冷却器:主要是将4巴吸收塔给料泵 (1)原设计尿素所使用的循环水与VCM装置、合成氨装 送来的工艺液由56℃左右冷却到40 ̄C,作为吸收塔下段的吸 置、甲碱装置、空分装置及VCM/PVC冷冻站共用一根循环 收液。 4)闪蒸蒸汽冷却器:主要是将装置所有蒸汽用户回收的 水管线。对尿素装置而言,由于框架高,所以对循环水的压 力等级要求比较严格,一般设计压力为0:4MPa。但目前,动 冷凝液进行冷却回收利用。 力车问的泵出口压力0.4MPa,通过别的装置后,待送到我们 5)低压调温水换热器:将低压甲铵冷凝器中氨和二氧化 3MPa左右。远远满足不了尿 碳反应放出的热量移除,保证低压系统温度、压力在工艺指 车间时的循环水压力已降为0.素的工艺要求,尿素装置涉及到循环水的地方,比如低压以 标内运行。 6)高压调温水换热器:主要是将高压洗涤器内氨和二氧 及蒸发等几台表冷器,由于循环水压力低,循环水量低,造 成换热器冷却量不足,导致低压超压,蒸发真空度提不起来, 化碳的反应热通过循环水移除,保证高压系统压力、温度正 严重影响尿素的稳定生产以及产品的质量。 常运行。 (2)在拆检该流量计时,发现循环水中所含细菌及藻类 7)回流冷凝器:其作用是将解析塔内解吸出来的氨进行 回收利用,利用循环水将氨和二氧化碳反应的反应热移除, 较多,循环水流量计采用的是阿牛巴流量计,其节流装置上 的小孔常常堵塞,致使循环水量显示不准确。 保证系统各参数的正常运行。 (3)动力车间送来的循环水通过装置较低的VCM车间和 8)一段蒸发表冷器、二段蒸发表冷器及二段蒸发后表冷 器:其作用是用循环水将一段蒸发、二段蒸发分离器内分离 合成氨车间后,车间框架高处的冷却器循环水到达不了,致 出来的氨和二氧化碳、水汽、甲铵液、尿液进行冷凝,维持 使管路中惰气排不净。在倒泵时经常由于惰气排不净,当两 台泵同时运行时,流量增大,迫使气体空间缩小,气体被压缩, 蒸发真空度。 压力增大,从而将冷却器的上最薄弱的封头垫子冲开,迫使 9)4巴吸收塔塔底冷却器:采用循环水将4巴吸收塔内反  应的反应热移除,工艺液温度由56℃左右降到40 ̄C后,作为 系统停车,严重影响装置的正常、稳定生产。3采取的改造措施 常压吸收塔的吸收液。 我车间年产33万t尿素装置采用传统的斯太米卡邦(Stami— carbon)二氧化碳汽提法技术,设计生产能力为日产1 000t小 颗粒尿素。尿素循环水系统由辅助公用工程动装置动力车间 送出,为了保证尿素装置温度、压力处于正常运行工况,其 用于尿素装置l1台冷却器换热的冷却介质,对工艺介质进行 热交换,其设计参数如表1所示: 表1循环水设计参数 2运行中出现的问题及原因分析 2.1运行中出现的问题 1)通过外操对同类装置的厂家进行考察和学习,这两家 都将尿素的循环水设置为的循环水系统,并不与其他车 收稿日期:2016-07-30 间共用,这样可以确保高质量的循环水送到相对较高的尿素 作者简介:刘宁娟(1983一),女,陕西户县人,工程师,主要从事 框架上。 工艺技术管理工作。 (下转第l2页) ・3・ 第42卷第8期 2o16年8月 煤化工与甲醇 Coal Cemical Methann1 化工设计通讯 Chemical Engineering Design Communications 仪分析四氯邻苯二甲酸酐含量的分析方法完全能够满足研发 5结束语 综上所述,将四氯邻苯二甲酸酐与氢氧化钠溶液反应生 和生产的需要。 成钠盐,以甲醇和磷酸水溶液为流动相,利用高效液相色谱 ◆-◆ .-.-.-.-._._¨-._+。◆一◆-◆・◆一◆-◆一◆-◆_._+・◆-"4"--◆一◆-◆一◆一◆-◆-◆一◆一◆一+一◆一◆一◆一◆_◆*◆ ◆-.-+ ◆‘◆。 ● 。’● 。 变送器显示不准或检修时,可以将平常控制流量经验值作为 (上接第3页)  根据我厂的实际情况,我厂PVC车间循环水从我装置北 操作依据,保证了系统的稳定运行。3)将尿素框架七楼的4巴吸收塔塔底换热器安装位置 面通过,然而我们厂的PVC车间已经将循环水改为的循 环水系统,这样他们原有的一条循环水将会闲置下来,本着 由七楼改到框架五楼(原4巴吸收塔塔底换热器安装位置标 lOOmm,其中EL:100000mm为基准面标高, 节省成本与维护稳定生产的原则,我们可以将这条闲置的循 高为EL:138 28 500mm,即将换热器位置下移了 环水管线利用起来,将原PVC的循环水管线引入尿素装置, 更改后的标高为EL:1接到原上水管线阀后,加一个DN800的闸阀,控制上水。这 对系统稳定运行将得到很大的改善。这样利IFt既节省了成本, 又维护了系统,对系统稳定运行必将得到很大的改善,具体 改造改造所需材料见下表2。 表2改造所需材料表 序号 材料名称 材料规格 单位数量 9 600mm)。 原循环水设计值总量p=4794m ,CO,压缩机所用 循环水流量:06JT0102(压缩机凝汽器冷却器)所用p =l 487m ,06J0102ago/c(压缩机段间冷却器)所用 = 425m ,尿素装置所用 :2 882m ,原动力车间送至PVC车 间的循环水有三台,每台循环水泵打量为p=1 620m ,扬程 H=51.2m。而我车间压缩机在合成氨装置,所用的循环水由 合成氨管路提供。在开两台备一台的情况下,足够供应尿素 的循环水量。 2)将循环水流量计由阿牛巴形式的流量计改为不和介质 接触的超声波流量计,避免循环水中所带杂物堵塞流量计节 流装置,影响了流量测量的准确性。同时当循环水系统压力 +-・● -◆m◆-._◆_◆-◆-..+-._◆一+-.-.-.-.-◆一◆-◆-◆-.-.-.4)在循环水冷却器封头垫片容易损坏的回流冷凝器、一 段蒸发表冷器、二段蒸发表冷器上增加了6台全压式高速排气 阀。当动力车问倒泵时,能及时将尿素装置水冷器中未排净 的气体排出,保证了设备的安全,同时也为生产的稳定运行 提供了保证。 5)将循环水水质作为重点监测的对象,当循环水中杂质、 藻类、微生物含量高时,通知动力车间进行处理。 4取得的效果 通过2014年5月利用大检修期问对循环水系统上水管管网 及全压式高速排气阀进行改造后,经过了半年多的运行,取 得了良好效果。彻底解决了循环水压力低、量不足的瓶颈问题, 尿素低压系统超压,蒸发真空度达不到问题也得以解决;加 强车间的协调管理及操作人员的巡检管理后,设备封头垫片 损坏事故得以解决,尿素产品中水分含量达到了优级品。再 没有出现过因循环水问题导致高压减量,低压超压,蒸发停 车事故的发生,为尿素实现“安、稳、长、满、优”的运行 提供了保障。 5结束语 综上所述,公用工程系统在尿素生产中起到的作用至关 重要,并且不能忽视,只有保障了各个系统的正常运行,才 能实现整个工艺的稳定,才能减少损失,给企业创造更大的 利润。对尿素装置循环水系统改造后,有效解决循环水压力 低造成冷凝量不足带来的问题,对稳定尿素工艺生产起到关 键性作用。 -.-・-● -◆--・..-◆-._._.-.-+-◆-◆-◆-._+-.-◆-◆-◆-.-◆-._+ (上接第10页) 5结束语 通过对高压锅炉给水泵J441C止推端轴承温度升高情况 进行原因分析,得出的结论是:造成该泵止推端轴承温度升 高的原因很多,分析其原因时,应从操作条件的变化、监测 仪表的状态、设备故障原因等方面入手,通过分析排除法推 断出问题原因所在,为准确及时处理问题提供理论指导。 参考文献 [1]钱青松,程.设备润滑技术问答【M].北京:中国石化出版社, 2010,l20—123. 图5轴承润滑油位 样本筛选 -1— ——【2】黄希贤,曹占友.泵操作与维修技术问答【M】.北京:中国石化出 版社,2009:56. ^ ———~上— —1—: : 。 1 ’  I。  1I 厂j1 .I l \. n. [3】王朝晖.泵与风机[M].北京:中国石化出版社,2007:13—19. [4]宋天民.炼油厂动设备[M].北京:中国石化出版社,2010:70.76. 【51王邦旭.BCL507压缩机轴位移故障分析与处理措施[J】.化工设备 I  :I  :I I : I  :l 。  I 。: 与管道,2014(6):50—54. [6]余国琮.化工机械工程手册[M].北京:化学工业出版社,2003:9-24 I 一 : .  l。 : : 1 . :  I I I I: 1 : I 1 I : 。 I I : . . : 。 图6 高压锅炉给水泵J441CA'-推端轴承温度 ・12・ 

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