石油仪器 PETROI EUM INSTRUMENTS ・开发设计・ 油气井射孔安全型增能连接头的研制及应用 侯卫东 葛 磊 刘 伟 党有伟 王化伟 崔树屏 (1.河南石油勘探局地球物理测井公司 河南南阳) (2.陕两应用物理化学研究所摘 陕西西安) 要:文章对目前在石油射孔作业中使用的中间连接头进行了革新,使原来连的双接头改为单接头,并在此单 接头内放置了增能器及设计了传爆通道压控系统 该装置可以有效提高石油射孔的安全性及传爆可靠性。 关键词:安全增能接头;安全性;可靠性 中图法分类号:TE257 .1 文献标识码:B 文章编号:1004—9134(2011)04—0010—02 O 引 言 在石油射孔作业时,一次射孔打开一个或多个生 产层,只要超过单根射孔的极限长度,需要两支以上 射孔时不论是传输射孔还是电缆射孔,都要用 偏差过大,或是密封性能不好,造成体进水,既而使 传爆管、导爆索失效等; 4)人为造成,如导爆索折断,导爆索与传爆管连接 时未到位或者导爆索一端空药,留导爆索长度过短,中 间连接头忘套密封圈等。 从理论上分析,断爆是由于断爆处的药剂无法得 到中间连接头。目前油田普遍使用的是双接头连 装置,该连装置的作用除了起到连接、密封上下体 外,还承担着放置、限位导爆索与传爆管的功能,既而 到足够的冲击波速度,衰减的爆轰压力无法维持波阵 面的推进。断爆时,在起爆射孔后,爆轰波都经历了 稳定爆轰一不稳定爆轰(爆燃)一熄爆的过程,这个过 程在时间上是瞬间的,但在行程上是通过几节体的 装置内部的火工组件可以传递爆轰波,使得全部射孔 完整、有效地射孔。本文根据目前射孔存在问题进 行研制安全的连接头的研制过程进行了介绍。 导爆索和传爆管后逐渐衰减的。 1.2危险器材的安全性问题 1 目前射孔作业时的两个主要问题 1.1传爆可靠性的问题 石油射孔作业时所使用的火工器材都是威力强大 的爆炸品,在使用这些器材时,如何保证器材的使用安 全可靠性,成为衡量火工器材性能的一大指标。在“以 人为本,安全第一”的原则下,石油射孔作业时的器材 也要向安全型靠拢。为此设计的“油气井射孔用安全 型增能连接头”就可以通过对传爆通道的“通、断”控 制很好的保证了器材的使用安全性,减少地面爆炸事 故的发生,保障施工人员的生命安全。同时设计了增 能器用来增强爆轰波的强度减少发生断爆的几率。 目前油气井射孔施工中由于射孔加工精度、施 工人员熟练程度问题,在组装和连接射孔时可能损 伤导爆索或传爆管从而在点火时会出现导爆索或传爆 管中途断爆的情况,使射孑L不完全造成返工,不仅使人 力和物力得到浪费,而且还延误施工周期大大损害了 甲方利益。经过分析可能出现断爆的原因有以下几 种: 1)导爆索的质量问题。如内部装药密度分布不均 匀,出现了药剂密度极低或空药;高温下,导爆索收缩 或其他性能变化等; 2油气井射孔用安全型增能连接头设计 为了解决上面出现的问题,我们设计了“油气井射 孔用安全型增能连接头”很好的解决这些问题。 2.1结构特点 2)传爆管的质量问题。如生产时未按工艺规程操 作,压药压力不足或者保压时间不够等; 3)连接头的质量问题。如固定、限位传爆管的 空腔加工偏差大,造成传爆管殉爆的纵向及轴向距离 安全型增能连接头结构图,如图1所示。“油气 井射孔用安全型增能连接头”为单接头设计,该接头 第一作者简介:侯卫东,男,1966年生,助理工程师,1992年毕业于河南石油职工大学石油地质专业,现在河南油田测井公司从事测井工作。邮 编:473132 20l1年第25卷第4期 侯卫东等:油气井射孔安全型增能连接头的研制及应用 保证了连接、密封体的作用,也为导爆索和传爆管的 放置与限位预留了空问。 增能器 图1安全型增能连接头结构图 2.2传爆通道压控系统工作原理 如图1所示,当“传爆通道压控系统”遇压压力达 到设定值(2 MPa)时Ⅲlj,传爆通道打开这时爆轰波才 能从隔板上的传爆通道传递到下级射孔器材。否则传 爆通道关闭,即使起爆器发火,爆轰波也会被传爆通道 压控系统阻断,爆轰波不会影响到下级射孔器材。隔 爆系统的设计采用了隔板原理[ ,在保证国标规定之 传爆性能下设计了最大值的隔板厚度。当每级射孔 都装有该接头时,那么整体射孔管串的安全系数将大 大提高。通过对“传爆通道压控系统”的“通、断”压力 及隔爆性能进行了大量试验,确定“传爆通道压控系 统”工作可靠达到了设计要求,同一批次试制产品的试 验结果见表1。 表1“传爆通道压控系统”通、断压力及隔爆性能试验数据 平均压力通道打开值 2.3增能器工作原理 增能器[2]为高感度输入高爆速输出设计,内装药 剂型号:YZN一1型,共1.8 g。在大量的试验基础上, 技术人员确定了YZN一1型药剂的成分配比及压药工 艺。其输人端高感度接受爆轰或是爆燃能量,而将高 爆速爆轰波输出。每节体爆速的稳定输出或大幅度 提高,可以完全抵消产品问题的偶然因素影响,提高了 传爆的可靠性。 利用大偏心及大殉爆距离的方法对增能器传爆性 能进行试验 3,试验设计如图2所示。 图2增能器传爆能力试验设计 按图2设计进行了多批次大量样本试验,增能器 与传爆管、导爆索全部被引爆,即使在偏心达到5 mm (大于增能器半径),殉爆距离达到50 mm的时候,增 能器仍能可靠的接受输入能量并可靠引爆下级传爆 管。 3结论 1)油气井射孔用安全型增能接头为单接头设计, 较以往使用的双接头减少了射孔盲区,提高了射孑L穿 孔率; 2)本接头设计有“传爆通道压控系统”,可有效保 证施工器材及人员的安全性; 3)本接头设计有“增能器”,可有效提高射孔施工 的成功率,避免了以往断爆现象的发生。 4)传输射孔可以不使用安全,节约了施工 成本。 参考文献 [1]刘玉芝.油气井射孔井壁取心技术手册[M].北京:石油 工业出版社,2000 [2]惠宁利,王秀芝.石油工业用爆破技术[M].北京:石油 工业出版社,1994 [3]葛磊,郭继周.油、气井用传爆管质量控制试验方法改 进[M].火工品,2009,21(6) (收稿日期:2011—03—11编辑:梁保江)