浙江电力 ZHEJIANG ELECTRIC POWER 2011年第7期 1 000 MW机组定子冷却水管道振动原因分析及治理 张振兴 ,李建勇。。余成长 ,唐(1.江苏国华陈家港发电有限公司,江苏盐城璐 苏州 215004) 224631;2.苏州热工研究院,江苏摘 要:通过现场观察和测量,发现某1 000 MW超超临界机组定子冷却水管道存在明显振动现象。 分析了管道振动的原因,结合模态分析,提出了相应的减振措施,大大提高了管道一阶固有频率,有 效地消除定子冷却水管道振动,确保了机组安全运行。 关键词:定子冷却水;模态分析;固有频率;振动治理 中图分类号:TK264.1 文献标志码:B 文章编号:1007—1881(2011)07—0044—03 Cause Analysis and Treatment of Stator Cooling Water Pipe Vibration f0r 1 000 MW Unit ZHANG Zhen—xi ,LIJian—yo ,YU Cheng-zhanf,TANG Lu (1.Jiangsu Guohua Chengjiagang Power Generation Co.,Ltd,Yancheng Jiangsu 22463 1,China; 2.Suzhou Nuclear Power Institute,Suzhou Jiangsu 2 1 5004,China) Abstract:Obvious vibration of stator cooling water pipe was f0und in a 1 000 MW ultra—supercritical unit in a power plant in Zhejiang by field inspection and measurement.The cause and modal analysis is ca ̄ied out. he viTbration reduction measures are proposed.It greatly increases the first-order natural frequency of the pipe and eliminates the vibration effectively to ensure the safe operation of the unit. Key words:stator cooling water;modal analysis;natural frequency;vibration treatment 定子冷却水系统是关系到发电机能否正常安 全运行的重要系统。定子冷却水系统向发电机定 子绕组和母线提供水质、压力、温度和流量符合 量最大峰值位移分别为10 ITlm和15 mm,立管 振动带动上方水平管道振动;l8号刚性吊架所 在水平管摆动严重,X向和Y向摆动幅度分别约 为15 inn和20 mm:15—17号刚性吊架所在水平 管道Y向振动。振幅约为10 mm;9号刚性吊架 所在立管振动两向振动幅度均约为15 mm,8号 刚性吊架X向振动幅度为10 mm。 由于现场管道振动剧烈,利用5组手拉葫芦 要求的冷却水,循环的冷却水带走发电机连续运 行所产生的热量。以保证发电机安全运行。定子 冷却水绕组的进水口和出水口直接连接在汽机本 体上,管道振动较大会直接影响到机组安全运行。 1管道振动情况 某1 000 MW机组定子冷却水管道的材质为 1Crl8Ni9Ti.规格为中168 mm×5 mm.水进水管 道温度为50℃,出水管温度为85℃,设计压力为 1 MPa。定子冷却水管道布置如图1所示。 通过现场观察和测量,发现发电机定子绕组 出水口至定子冷却水供水装置回水管道振动剧 对发电机定子绕组出水口至定子冷却水供水装置 回水管道进行了临时固定,l6和17号刚性吊架 之间管道临时加固如图2所示。定子冷却水供水 装置总出水管至发电机定子绕组进水口管道未发 现明显振动现象。 2振动原因分析 管道支吊架设计时只进行了静力计算,没有 考虑管道的动态特性。由于定子冷却水管道设计 烈,管道振动总体特征是低频高幅。19号固定支 架所在立管X向和Y向两个振动较大。现场测 2011年第7期 浙江电力 45 发 绕 发 绕 注:图中数字为管道支架编号。 图1定子冷却水管道布置图 图2 16和l7号刚性吊架之间管道的临时加固 温度较低,管道热膨胀几乎可以忽略。由设计计 算书可知,原定子冷却水管道支吊架的设计仅满 足了承载要求。按规定…管道设计除要求满足强 度条件外。还应满足一定的刚度条件,并要求管 道的固有频率大于3.5 Hz。 定子冷却水管道介质流速较小,激振频率较 低。管道较长、弯头多、柔性较大,管道内的水 流容易在弯头处产生交变的激振力,从而导致管 道振动。管道刚度不够或支吊架设计不合理也会 导致管道自振频率较低而产生共振。 发电机定子绕组出水口至定子冷却水供水装 置回水管道大多采用刚性吊架悬吊方式。这种方 式可约束管道垂直方向的运动,对管道水平方向 的运动几乎无约束作用。除靠近定子绕组进水口 和出水口附近设计了固定支架。整个管系中无限 位装置和约束装置,管道刚度较小。如果管道的 固有频率过低,管道柔性过大,即使不在激振频 率区域,管道在激振力的作用下仍有可能产生剧 烈振动。 检查现场支吊架后发现,发电机定子绕组出 水口至定子冷却水供水装置回水管道l3号滑动 支架脱空;19号固定支架根部未与预埋件焊接, 固定支架变为滑动支架,只起承载作用,而无限 制位移作用,大大降低了管道的刚度。 经现场检查和分析。定子冷却水管道支吊架 设计不合理、管道刚度小、固有频率较低是定子 冷却水发生剧烈振动的主要原因。 3振动治理方案 定子冷却水管道是一个复杂的连续弹性体, 其振动问题可视为有限多个质点多自由度的振动 系统。对有一定质量的无阻尼系统,其频率方程 如式(1)所示: lz・M『=0 (1) 式中: 为刚度矩阵;M为质量矩阵;60为各阶 固有频率。 由式(1)可得,多自由度系统的固有频率与 其质量矩阵和刚度矩阵有关。定子冷却水管道已 无法改变其布置,故管道质量无法改变。因此, 在保证管道应力合格的前提下.可通过支吊架的 合理布置,增设限位装置以增加管道刚度,使管 道具有较高的一阶固有频率,避开相对低阶激振 力的响应,从而减小管道的振动。 针对现场管道振动情况,采取以下处理措施: (1)对19号支架进行加焊,该处管道6 个方向的自由度,垫实脱空的13号滑动支架。 (2)距离8号吊架2 m处和距离18号吊架 1.5 m处,分别增设8 A和18 A号X向限位支 架,增设14A号X向限位拉撑杆。 (3)在16号和l7号吊架旁,分别增设16 A 和l7 A号Y向限位支架。 (4)在9号吊架下方2 m处,增设9 A号斜 45。限位拉撑杆,所在立管X向和Y向振动。 新增限位支架及拉撑杆的位置如图1所示。 减振措施实施后,定子冷却水管道最大应力值如 表1所示。管道一次应力和二次应力比减振前略 微增加,但均在许用范围之内,不会造成管道应 力超标,该减振方案是安全的。 46 张振兴,等: 1 000 MW机组定子冷却水管道振动原因分析及治理 表1减振前后定子冷却水管道最大应力值 2011年第7期 4模态分析 模态是多自由度线性系统的一种固有属性。 模态分析的目的就是为了计算管系的固有频率 和振型,确定其动力学特性。用Caesar11软件对 现场实际状态、原设计及减振措施实施后定子冷 却水管道进行模态计算,得出定子冷却水管道按 照某一阶固有频率振动时,管道系统各部分的振 动趋势。表2为3种状态下管系前4阶固有频率。 表2 3种状态下管系前4阶固有频率 图4减振后第1阶模态 =3.43振型 5 结论 对于温度较低、薄壁小外径管道,管道柔性 较大,设计过程中除进行静力计算、满足强度要 求外,还应该考虑管道动态特性,满足管道刚度 要求。建议进行必要的动态分析,合理设计支吊 架,在合适位置设置限位装置,以提高管道固有 频率,有效避开低阶激振频率区域。 振动治理方案实施后,定子冷却水管道大幅 度振动现象已完全消除,治理投运后的振动幅度 从表2可以看出.原设计和减振前现场实际 明显减小,最大幅度小于2 mnq。振动治理后,不 状态的管道固有频率都较低,第1阶频率仅为 0.73 Hz和0.85 Hz,远达不到规范要求的3.5 Hz。 改变管系的布置。仅在合适的位置增加限位装 置,投资较小,施工简单,实际振动消除效果明 显。这种振动治理方法同样可用于发电厂其他输 水管道,如凝结水再循环管道.凝结水补水管 减振方案实施后,定子冷却水管道刚度增大,l阶 固有频率大大提高,有效地避开了低阶激振频率 区。图3和图4是以第1阶频率为例的减振措施 前后的振型图。 道、除氧器补水管道和定子冷却水补水管道的振 动治理 参考文献: [1]DL/T 5054—1996火力发电厂汽水管道设汁技术规定 【S】.北京:中国电力出版卡t 版,1996. [2] 张广成.电站高温高压蒸汽大管道振动治理【J1.振动 程学报,2004,17(2):1 l31一l133. 收稿日期:2011—5-4 作者简介:张振兴(1969一),男,天津蓟县人,高级工程师 从事发电厂技术管理工作。 图3第1阶模态 =0.73振型 (本文编辑:陆 莹)