第32卷第6期 上海 电 院学报 Vo1.32,No.6 2016年12月 Journal of Shanghai Of Electric Power Dec.2016 DOI:10.3969/j.issn.1006—4729.2016.06.005 300 MW汽轮机中低压缸连通管的 改造与节能分析 殷宏业 (大唐清苑热电有限公司,河北保定071000) 摘要:对“单双单”双截止阀型汽轮机中低压缸连通管及阀门的节流消除进行了改造,将单双单双截止阀型 中低压缸连通管改造为“倒u单管”单蝶阀型新式中低压缸连通管,并从流体力学和热力学的角度对改造系 统进行分析.结果表明,改造后节流损失明显消除,机组TRL工况下发电煤耗降低了0.641 7 g/kWh,发电能 力提高了0.614 4 MW,该方案普遍适合上海汽轮机厂300 MW旧型机组的推广,具有广泛的经济效益与社会 效益. 关键词:汽轮机;低压缸连通管;改造;节能 中图分类号:TK263 文献标志码:A 文章编号:1006—4729(2016)06—0529—05 Rec0nstructi0n and Analysis of Low Pressure Cylinder Communicating Pipe of 300 MW Steam Turbine YIN Hongye (Datang Qingyuan Thermal Power Co.,Ltd.,Baoding 071000,China) Abstract: Based on the reconstruction of‘‘single double single’’double valve type low pressure cylinder valve in steam turbine into“Inverted U single”single butterfly valve type in low-pressure cylinder,the transformation systematic analysis of fluid mechanics and thermodynamics is ana- lyzed.The result proves that the throttle loss signiifcantly is eliminated.Under TRL condition,the coal consumption of power generation unit decreases by 0.641 7 kWh,and the power generation capacity improves by 0.614 4 MW.This scheme is suitable for the old 300 MW unit of Shanghai Steam Purbine Plant widely,and will realize big economic and social benefits. Key words: steam turbine;low pressure cylinder pipe;reconstruction;energy saving 汽轮机通流管道的损失严重影响其整体效率, 体系统技术改造领域的内容,目的是提高机组通流 对性能落后的汽轮机通流管道实施技术改造,提高 管道的效率,降低热耗,从而提高企业的生产效率, 机组的运行效率、降低能耗,已成为汽轮机节能改 降低能耗成本,以便获取更好的经济效益.汽轮机 造的主要发展方向.该领域的改造项目属于工业流 通流管道改造项目要求其保证技术先进性、合理 收稿日期:2016—10—14 通讯作者简介:殷宏业(1976一),男,本科,工程师,辽宁本溪人.主要研究方向为发电厂运行检修管理和节能优 化.E—m ̄1:7385338@qq.com. 上海电力学院学报 性,机组的运行可靠,同时具有一定的经济效益.通 该管路为单双单双截止阀型中低压缸连通 流管道改造技术的实施是对陈旧技术的淘汰,为电 厂提供了新的节能降耗途径,突破了传统的仅对汽 轮机内部通流部分改造的技术局限. 本文的研究对象是北方某电厂采用的上海汽轮 机厂155型机组(C300—16.7/0.43/537/537中间再 管,其连接方式为自中压缸顶部由DN1400管道 引出,经三通向两侧分别引出DN900管道,由弯 头引向发电机侧,经低压缸进汽调节阀节流、变 向,再次经过三通汇为DN1400管道进入低压缸 顶部.受单双单双截止阀型中低压缸连通管所 配置两台DN900调节阀结构的影响,此种连接 热抽凝式汽轮机),该机组于2012年投产,中低压缸 连通管采用“单双单”双截止阀型中低压缸连通管, 陈旧技术导致蒸汽损失问题尤为突出.经调研,原连 通管匹配双调节阀门形式已被上海汽轮机厂弃用, 并逐渐推行单管匹配大口径蝶阀式改造技术.本文 采用“倒u单管”单蝶阀型新式中低压缸连通管,用 单根DN1400管路连接中压缸口排汽口与低压缸进 汽口,并在中压缸排汽口上方加装1台DN1400蝶阀 方式存在较大的节流损失,导致中压缸排汽至 低压缸进汽的参数降低,汽轮机的效率下降,热 耗升高. 在不对汽轮机进行通流改造的基础上,为了 减小中低压缸连通管的节流损失,提高汽轮机 效率,亟需对落后的单双单型中低压连通管进 行升级改造.改造前中低压缸连通管现场图如 图2所示. 和配套增加管道膨胀区,对典型300 MW汽轮机中低 压缸连通管进行改造分析.同时,对该项目开展了相 关的的技术经济分析,客观准确地反映改造效果,为 火电厂汽轮机通流部分改造项目提供参考,为同类 机组的通流改造提供决策依据. 1 项目概况 该电厂原中低压缸连通管连接方式如图1所示. ●一 ・ 一 ; .I.一I 、 ■!一 一 声: ;≈ ●--_ 注:箭头为气流方向,左右对称相l司. 图2原中低压缸连通管现场示意 原汽轮机配套热力性能说明书中注明,管道 节流损失为2%,阀门节流损失为2.5%.阀门节 !● - ・I■● 流在热力学中表现为等焓熵增过程,在热平衡图 中表现为蒸汽压力降低.在TRL工况下,连通管 损失热平衡局部示意图如图3所示.总压损为: 0 572 8—0.547 0=0.025 8 MPa. ●一 ! 注:右侧为中压缸,箭头指示气流方向 图1改造前中低压缸连通管连接方式 图3 TRL工况下连通管损失热平衡局部示意 殷宏业:300 MW汽轮机中低压缸连通管的改造与节能分析 531 在实际运行过程中发现,主蒸汽量不同的工 PA+ +pghA: 况下,单双单双截止阀型中低压缸连通管压降比 例基本相同,约为4.5%.为了提高汽轮机的整机 效率,消除管道和阀门节流损失,拟对连通管路进 行整体优化改造. PB+ +pghB+∑ f.A—B (3) 2 改造方案及其流体力学与热力学 可见,相同通流面积前提下并联管路总管损 与各分支管路压损相同(Xh从一 =Xh¨= 特性分析 为了研究最佳节能可行性,将结合汽轮机通 流部分的流通阻力与热力特性来分析说明所列管 道和阀门对降低原连通管蒸汽损失的作用与效 果.通过流体力学与热力学特性研究与分析,探索 合理、高效、便捷的改造方案. 2.1 管路改造流体力学特性分析 原管路为单双单并联方式,本次改造拟取消 原两侧调节阀门,更换为单台碟阀,同时取消原并 联管路,更换为单管连接,如图4所示. ———_’.———’ A 廿 b新管路 图4改造前后管路示意 忽略改造前后管路总长度的变化,计算图4a 所示并联管路各支管的沿程阻力损失.根据伯努 利方程,A区间至B区间的两支分管段沿程阻力 ∑ f’1和∑ f.2相等. P + +pgh。= PB+ +pgh1+ fI1 (1) P + +pgh = PB+譬+p +∑ fI2 (2) 同理,改造后新管路更换为图4b的形式.根据伯 努利方程,A区间至B区间单管沿程阻力 从一 为: ∑ m) ].即更换单管较原单双单管路损失不变, 仍为2%,单一更换管路而不改变阀门的方案没 有节能效果,仅仅是简化了管路系统,以便于13后 拆装和维护. 2.2阀门改造热力学特性分析 近年来,国内DN1000阀径以上蝶阀生产技 术日趋成熟,故尝试将原2台调节阀改为1台大 阀径蝶阀,配套更改单管型连通管.大阀径蝶阀全 开时,阀片厚度远小于通流直径.因此,与采用调 节阀相比,大型蝶阀(DN1000以上)全开工况下 的节流损失可忽略不计 . 原管道在进入低压缸前经过调节阀,受调节 阀结构及开度的影响导致气流局部受阻,产生节 流损失,在理想绝热条件下,节流前后蒸汽焓值不 变,压力下降,即等焓熵增过程.蒸汽节流前后参 数变化示意图如图5所示. 注:Pl一节流前压力;尸2一排汽压力;Pl 一节流 后压力;尸2 一节流后排汽压力. 图5蒸汽节流前后参数变化示意 在绝热等焓前提下,对节流前后蒸汽做功能 力进行分析,P1>P。 ,P =P2 ,H。=H .由图5 可知,△日(1—2)>AH(1 一2 ),节流后蒸汽做功 能力减小值为△ =AH(1—2)一△日(1 一 2 [ . 上述节流过程中虽然焓值不变,但压力下降 引起能量品质的下降,理想状态下在汽轮机做功 H—s图中体现为等熵焓降 至P。的过程(实际 做功流程如图6所示),焓降为: AH=h 一(all:+AH:) (4) 532 上海电力学院学报 2016往 式中:△Ht*——理想状态级内焓降; △日 ——静叶区理想焓降; △ ——动叶区理想焓降; △H——理想状态下等效焓值差,即旧型连 通管路导致做功能力下降的差值. 2.3改造方案的设计与实施 根据上述分析结论,对上汽155型汽轮机,应 采用如下方案对原中低压缸连通管进行升级改 造. 实际做功过程中应考虑汽轮机的内效率 , 即图6中0—1_2过程,在改造经济性分析时应 同时予以核算修正 J. (1)沿用原中压缸排汽和低压缸进汽接口尺 寸,取消分流及调节阀门,采用倒u单管单蝶阀 型新式中低压缸连通管,单根倒u型DN1400管 路连接排、进汽口.改造前中低压缸连通管连接方 式如图1所示. (2)在中压缸排汽口上方加装DN1400蝶 阀一台,从根本上解决节流损失问题,提高机组 效率. (3)配套增加管道膨胀区,削弱管道热应力, 完全消除管道振动及渗漏隐患. 该方案已获得上海汽轮机厂的认可,主设备 已投料生产,年内可完成改造并投入运行 J.改 图6实际做功流程示意 造后中低压缸连通管如图7所示. 中压缸排汽出口 注:箭头为蒸汽流程 图7改造后中低压缸连通管示意 3改造方案的节能效果评价与分析 3.1节能量计算 按照上述改造方案,依据TRL工况下热平衡 图中低压缸连通管参数,比较计算管道改造后的 节能量,测算表如表1所示. 0.641 7×300 000×5 377.37×10 =1 035 t 可见,连通管改造后年节约标煤逾1 035 t,节 能效益显著.在国家要求燃煤电厂年均煤耗 降低至3 10 kwh的背景下,对连通管升级改造 是一项快捷直接的有效节能措施. 3.2经济性分析 由计算结果可以得知,改造后发电煤耗降低 0.641 7 g/kWh,该电厂年利用小时数为5 377.37 h, 对于单台300 Mw机组改造后,年节煤量为: 3.2.1增发电量计算 在相同TRL工况下,改造后低压缸节流损失由 殷宏业:300 MW汽轮机中低压缸连通管的改造与节能分析 533 0.025 8 MPa降至0.011 5 MPa;低压缸进汽实际焓 降由611.111 7 kJ/kg提高至614.519 4 kJ/kg,提高 了3.786 3 kJ/kg.按低压缸内效率90%计算,发电能 力值增加为: 算,改造后的全年经济效益为: 0.614 4×1 000×0.414 43× 5 377.37=137.117 3万元 3.2.3投资回收期 兰 3 600 3.2.2经济效益核算 脾. :0.614 4 MW 根据上海汽轮机厂的改造报价,设备生产、阀 门订购、管道改造及现场施工总投资金额为260 万元,其回收周期为: — 利 -1.9 a ̄2 a0 414 . 43 Yr_/kWh ,按进气量不变,发电能力增加来核 137 117 3 . 表1 中低压缸连通管改造项目节能量测算 系统 状态 实际焓降/ 低压缸 低压缸发 发电负荷改造后发 电增加量 ———一发电热耗降 低值/[kJ・(kWh)一 ]锅炉 管道 发电煤耗降 效率 效率 低值/[g・ —— 一(kWh)一。] 进汽量/ 电负荷 损失 [kJ・(kg) ] (t.h)一 —————— 注:连通管的管道损失和阀门损失均为设计值;低压缸的排汽压力和进汽量均是TRL工况下的值;低压缸发电负荷为定量 4 结 语 单双单双截止阀型中低压缸连通管改造为倒 u单管单蝶阀型新式中低压缸连通管具有较高的 参考文献: [1]吴望一.流体力学:上册[M].北京:北京大学出版社, 2015:112—130. 节能收益,改造方案技术成熟、结构简单、投资较 少,改造后可有效减少节流损失,年节约标准煤逾 1 035 t,在进汽量不变的前提下,年增加收益约 137万元,降低煤耗0.641 7 g/kWh,是一种简单 可靠的节能增效技术. 目前,国内类似的仍在营运的旧型连通管机 组约有60台,如果该技术得到全面应用,每年将 节约标准煤逾6×10 t,减少温室气体排放1.5× [2]吴季兰.汽轮机设备及系统:第2版[M].jE京:中国电力 出版社,2015:175—181. [3]李维特,黄保海.汽轮机变工况热力计算[M].北京:中国 电力出版社,2003:218-220. [4]沈士一,庄贺云,康松,等.汽轮机原理[M].北京:中国电 力出版社,2011:10-25. [5] 《1 000 MW超超临界火电机组施工技术丛书》编委会.汽 轮机设备安装[M].北京:中国电力出版社,2013:66-68. [6] 张建业.国华太仓电厂汽轮机通流改造项目设计与效果分 析[D].北京:华北电力大学,2015. 10 t,二氧化硫1.4×10 t,氮氧化物400 t.可见, 本改造技术具有重大的节能减排效益,应全面推 广. [7]张建平.300 MW供热汽轮机流通管的改造[J].山西科 技,2015,30(1):45-47. (编辑白林雪)